今年,洛陽石化增上了廢舊潤滑油回煉設施,以專用流程取代了原來利用破乳劑加注泵、增加臨時線回煉的人工操作方法,回煉工作更加高效、安全、環保。
新增上的廢舊潤滑油回煉設施投入使用,使廢舊潤滑油經過該設施回煉后,實現經濟、環保、安全多重收益,企業煉油真正做到滴油淘金。目前,該設施運行良好。
廢舊潤滑油
廢舊潤滑油中的組分,大部分為優質油。每年,洛陽石化各裝置大型機組機泵等一些轉動設備會產生約80噸的廢舊潤滑油。以往,因廢舊潤滑油的牌號較多、成分復雜,洛陽石化將廢舊潤滑油外賣。隨著企業挖潛增效工作不斷深化,滴油淘金、分子煉油理念不斷強化,自去年開始,他們提出了“減量化、無害化、資源化”處置廢舊潤滑油原則,利用焦炭塔開展利廢回煉工作。
據了解,新增的回煉流程是利用隔膜泵運行過程中吸入口產生的負壓,把廢舊潤滑油吸入到重污油罐,再通過重污油泵,將其打到焦炭塔進行回煉,一部分經過裂解轉化為汽柴油,另一部分則隨蠟油進入下一個加工流程。
夏季溫度高,廢舊潤滑油粘度小,是開展回煉的好時機。洛陽石化預計今后每年七、八月都將開展廢舊潤滑油回煉工作。
今年,洛陽石化將對60噸的廢舊潤滑油進行回煉,每回煉1噸廢舊潤滑油,可產生4500元的經濟效益。